十里泉電廠高壓變頻調(diào)速分析
出處:eyuge2 發(fā)布于:2011-08-23 18:19:20
降低廠用電率,降低發(fā)電成本,提高上網(wǎng)電能的競爭力,已成為各火電廠努力追求的經(jīng)濟(jì)目標(biāo)。近幾年電網(wǎng)的負(fù)荷峰谷差越來越大,頻繁的調(diào)峰任務(wù)使部分輔機仍然運行在工頻狀態(tài)下,造成大量電能流失。本文著重介紹了高壓變頻器的工作原理及實際運行情況的詳細(xì)節(jié)能分析,使我們對其節(jié)能效果以及典型風(fēng)機水泵節(jié)能計算有了更進(jìn)一步認(rèn)識。因此得出結(jié)論高壓變頻調(diào)速技術(shù)的日趨成熟,在電力系統(tǒng)中廣泛應(yīng)用,節(jié)能效果明顯。
1、立項評估
1.1、節(jié)能及投資回報評估
眾所周知,高壓電動機的應(yīng)用極為廣泛,它是工礦企業(yè)中的主要動力,在冶金、鋼鐵、化工、電力、水處理等行業(yè)的大、中型廠礦中,用于拖動風(fēng)機、泵類、壓縮機及各種大型機械。其消耗的能源占電動機總能耗的70%以上,而且絕大部分都有調(diào)速的要求,由于高壓電機調(diào)速方法落后,浪費大量能源而且機械壽命降低。上世紀(jì)90年代,由于變頻調(diào)速技術(shù)在低壓電動機應(yīng)用得非常成功,人們開始研究高壓電動機變頻技術(shù)的應(yīng)用,設(shè)計了高-高電壓源型變頻技術(shù)方案。
由風(fēng)機和泵的變速調(diào)節(jié)特性可知:流量Q 正比于轉(zhuǎn)速N,壓頭H 正比與N2,而功率正比于N3。從理論上分析,當(dāng)流量由100%降至50%,則轉(zhuǎn)速可從100%降至50%,此時壓頭降低4 倍至25%,而電機的軸功率則可降低8 倍至12.5%。實際上,扣除因轉(zhuǎn)速下降引起的電動機效率下降、以及變頻調(diào)速裝置本身效率等因素,節(jié)能效果仍相當(dāng)顯著,一般可達(dá)30%-60%,視發(fā)電機組運行的負(fù)荷度和風(fēng)機和泵管路系統(tǒng)而不同。
十里泉發(fā)電廠目前由三十公里外的水源地供水,水源地共裝有五臺水泵,均由560KW/6KV 高壓電動機拖動,多數(shù)情況下開1-2 臺泵運行就可以滿足發(fā)電要求,采用手動節(jié)流調(diào)節(jié)方法控制水流量。如果節(jié)流閥開度不大、并且水流量足夠,則停一臺水泵;如果節(jié)流閥全開仍不滿足水流量要求,則再開啟一臺水泵,由于管道長達(dá)三十公里、且節(jié)流閥始終處于調(diào)節(jié)狀態(tài),如選擇一臺水泵進(jìn)行變頻調(diào)速改造,節(jié)流閥全開,實現(xiàn)恒水壓控制,不但具有良好的節(jié)能效果,泵站的控制特性也大為改善。
變頻改造后,如變頻泵平均流量降低到80%(與節(jié)流閥全開相比),則理論上,功率降低為51.2%,扣除電動機和變頻器功率損失、再扣除節(jié)流調(diào)節(jié)時也具有一定的節(jié)能效果,功率可降低到65%以下,平均節(jié)能應(yīng)在35%以上。工頻運行平均負(fù)荷按0.95×560KW 計算,每年運行300 日7200 小時,每年節(jié)電134萬度,按上網(wǎng)電價算兩年不到收回投資,如按售價算,則一年收回投資。
1.2、高壓變頻調(diào)速裝置選型
高壓變頻器在運行后,將輸入的工頻的三相高壓交流電轉(zhuǎn)化為可以進(jìn)行頻率可調(diào)節(jié)的三相交流電,其電壓和頻率按照V/F的設(shè)定進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)節(jié),保持電機在不同的頻率下運行,而定子磁心中的主磁通常保持在額定水準(zhǔn),提高電機的轉(zhuǎn)換效率。因此多重疊加的應(yīng)用,高壓變頻器輸出電壓的諧波含量很低,已達(dá)到常規(guī)供電電壓允許的諧波含量,同時輸出電壓的dV/dt較小,不會增加電機繞組的應(yīng)力,可以向普通標(biāo)準(zhǔn)型交流電動機供電,不需要降容或加輸出濾波電抗器,保證了高壓設(shè)備的通用性。
對國內(nèi)外各廠家的單元串聯(lián)多電平型高壓頻裝置進(jìn)行性能價格比較和運行可靠性評估,選用了上??七_(dá)機電控制有限公司和上海發(fā)電設(shè)備成套設(shè)計研究所生產(chǎn)的MAXF700-6000/750 型高壓變頻調(diào)速裝置,該類型產(chǎn)品還具有如下特點:
功率單元冗余運行、故障時自動快速旁路。
可在線更換功率單元,不需停機。
采用無極性電力電容代替電解電容,提高裝置壽命和整體可靠性。
采用特制散熱器,使功率單元溫升小,裝置體積小。
輸出dv/dt 低,電動機絕緣不受損害。
電網(wǎng)自動重合閘后繼續(xù)運行。
1.3、控制方式
變頻改造后,采用裝置內(nèi)置的PID 控制器實現(xiàn)自動恒水壓控制,壓力變送器安裝在母管上,無論是變頻泵單獨運行,還是工頻泵與變頻泵并列運行,均由變頻泵進(jìn)行水壓調(diào)節(jié)。變頻裝置設(shè)置運行頻率高限和低限,以防止變頻泵空轉(zhuǎn)。設(shè)壓力過高和壓力過低指示以提示運行人員停止、開啟工頻泵。變頻裝置安裝在高壓柜廠房,采用遠(yuǎn)方控制,遠(yuǎn)方可顯示壓力當(dāng)前值和設(shè)定值、輸出頻率和輸出功率,可進(jìn)行自動/手動運行方式切換,自動為恒水壓運行,手動為恒頻率運行。
2、試驗和運行
裝置現(xiàn)場安裝、現(xiàn)場調(diào)試以及投入正常運行全過程相當(dāng)順利,隨后設(shè)置了裝置參數(shù)、電動機參數(shù)、整定了自動恒水壓控制的PID 參數(shù)、測量和整定了裝置運行頻率高限和低限,并進(jìn)行了一系列功能試驗和特殊工況試驗:
觀察輸出電壓電流波形,如圖一

圖一:裝置電壓電流波形(電流滯后)
單元切換和自動平衡試驗:在額定負(fù)荷時,依次切換1-15 功率單元,電動機始終保持連續(xù)運行,且單元投切后三相電壓電流保持平衡。
自動手動切換試驗:在自動恒水壓控制和手動恒頻率控制之間切換,裝置運行頻率和水壓波動不超過規(guī)定值。
自動運行時階躍響應(yīng)試驗:由于變頻泵在運行時,要承受工頻泵的開停沖擊,這相當(dāng)于約20%的階躍量,因此,試驗時,在自動運行狀態(tài)下對設(shè)定值施加20%階躍變化,超調(diào)量和振蕩次數(shù)不超過規(guī)定值。
變壓器和裝置溫升測定,額定連續(xù)運行24 小時,測定輸入移相整流變壓器和各單元溫升。
變頻泵運行時,工頻泵投切試驗:自動運行時,升高設(shè)定值到裝置給出“壓力過低”報警信號,投入一臺工頻泵,此時變頻泵應(yīng)自動降低轉(zhuǎn)速并將母管壓力調(diào)節(jié)到設(shè)定值,超調(diào)量和振蕩次數(shù)不超過規(guī)定值,報警信號自動消失。降低設(shè)定值到裝置給出“壓力過高”報警信號,切除一臺工頻泵,此時變頻泵應(yīng)自動降低轉(zhuǎn)速并將母管壓力調(diào)節(jié)到設(shè)定值,超調(diào)量和振蕩次數(shù)不超過規(guī)定值,報警信號自動消失。
高壓變頻投入運行后,節(jié)流閥全開,采用遠(yuǎn)方自動恒水壓控制方式,平時運行人員只需改變壓力設(shè)定值(在操作室用按鈕進(jìn)行升降設(shè)定),多數(shù)情況下,變頻器運行在40Hz 左右,功率270KW 左右,高壓輸入電流30A 不到,而50Hz定速運行時功率約530KW,高壓輸入電流60A 左右。
3、節(jié)能情況
經(jīng)長時間運行,同時考核實際節(jié)能情況,如前所述,多數(shù)情況下,變頻器運行在42Hz 上下,平均功率320KW 左右,與50Hz 定速運行530KW 比較,平均節(jié)電率39.6%。年節(jié)電151 萬度。
前面所述的是采用節(jié)流調(diào)節(jié)時的情況,如果采用的是水量控制方法:當(dāng)儲水池水量過多時停一臺水泵,水量不足時開啟一臺水泵,此時節(jié)流閥也全開,這種情況下如果采用變頻調(diào)速,其節(jié)能情況如何呢?
首先假設(shè)是一臺水泵每天開12 小時,停12 小時就可以滿足水量要求,則開12 小時過程中,功率為P,流量為Q,一天中的平均功率為0.5P。進(jìn)行變頻運行后,每天開24 小時,流量為0.5Q,按照風(fēng)機和泵的特性,理論上,功率降為0.125P,扣除電動機和變頻器功率損失,節(jié)能仍在30%左右。按照水量控制方法,長期運行的實際情況接近以上假設(shè)的工況,因此,對于多臺水泵并列運行的情況進(jìn)行變頻改造,無論是節(jié)流調(diào)節(jié)方式還是水量控制方式,均具有良好節(jié)能效果。
4、變頻運行的其它優(yōu)點
該泵站經(jīng)高壓變頻改造后,除了節(jié)能外,水流量控制特性以及電動機和泵的運行特性明顯改善,主要有:
實現(xiàn)恒母管水壓控制:運行人員只需改變母管壓力設(shè)定值,不再調(diào)整節(jié)流閥,運行自動化程度大為提高,運行和維護(hù)工作量降低。
管道壓力降低:原來節(jié)流調(diào)節(jié)時,流量變小時,管道壓力反而升高,不利于管道安全運行,容易爆管,而采用變頻調(diào)節(jié)后,流量變小時,管道壓力變低。
電動機軟啟動,避免水泵頻繁啟停:經(jīng)測量,變頻運行時起動電流小于5A,而工頻直接起動電流超過300A,因此,變頻運行完全消除了因直接啟動造成的對電動機和電網(wǎng)的沖擊,降低了電動機故障率。
功率因素提高:從電網(wǎng)側(cè)看,工頻運行時功率因素為0.85 左右,變頻運行時功率因素達(dá)到0.95,因此,即使同樣是滿負(fù)荷運行,變頻運行時,高壓輸入電流明顯比工頻運行小,這也有利于節(jié)能和設(shè)備安全運行。
電機和泵轉(zhuǎn)速降低:設(shè)備轉(zhuǎn)速降低后,運行噪聲降低,磨損減少,設(shè)備壽命增長。
控制響應(yīng)速度增快:改變水壓設(shè)定值后,裝置迅速改變運行轉(zhuǎn)速進(jìn)行調(diào)整,母管水壓迅速跟蹤設(shè)定值。
5、結(jié)束語
高壓變頻調(diào)速裝置用于拖動發(fā)電廠大型風(fēng)機和泵電動機,不僅節(jié)能,而且大為改善控制特性和運行特性。目前,高壓變頻技術(shù)日趨成熟,其運行可靠性已達(dá)到發(fā)電廠要求,建議大力推廣使用。
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